事迹材料
人人都有节能降耗“责任田”
江苏油田在打造节能型企业过程中,精心管理,做好基础工作和技术进步。今年1~8月,在原油产量持续增长的前提下,实现节能2.16万吨标准煤,节水72.2万吨,累计节约成本4753.92万元
本报记者 孙 克
在江苏油田,过去工人不小心弄断一把管钳、碰坏一台液压大钳,随手就扔掉,没有人会心疼。而今,当各项节能降耗指标分解到个人头上时,大伙儿再仔细一看各种用具价目表,都倒吸了口凉气:好家伙!一把管钳,少则上百元,多则近千元;一台液压大钳更高达5000多元,抵得上家里的大彩电了。
对此,职工感慨道:“弄坏两把管钳,我全年的成本指标就超了!管好自己的节能降耗‘责任田’,这才是企业合格的主人。”
健全机制,“责任田”里勤耕耘
近几年,随着江苏油田生产规模不断扩大,综合能耗也有了较大幅度增长。为缓解这种被动局面,江苏油田积极开展创建“节约型油田”活动,坚持做好三个方面的工作。首先,健全协调运作的组织保证体系,基本形成了局、处、矿区三级,60多名专职管理人员和上百名兼职人员的节能管理网络。其次,建立健全规章制度,出台了一系列节能降耗“小立法”,确保节能工作受控管理。再者,建立严格的考核奖罚机制,制定下发了“百分制节能考核办法”,将此纳入企业内部经营责任制之中,严考核、硬兑现。
在实际工作中,江苏油田提出生产单位人均节约1000元、经费单位人均节约500元、机关管理费用硬性下降的目标。围绕这一目标,各单位纷纷结合自身实际开展工作。有了硬性考核指标,每个职工都对自己的节能降耗“责任田”给予特别关注。
科技创新,让“第一生产力”更有力
进入“十一五”以来,江苏油田投入2400多万元用于节能“四新”技术,收效良好。
在沙埝油田建成轻烃回收装置,实现年回收轻油600余吨、天然气40多万立方米;引进油气混输泵技术,用套管气回收替代燃油锅炉的燃料,仅韦庄油田就形成日回收天然气1万立方米的能力。
开展刘陆油田五大系统效率配套技术课题研究攻关,使得机采、注水、输油、供热系统效率分别提高15.8%、23%、9.2%和16%,电力系统网损率则由2.59%下降到1.92%。该油田在年产原油30万吨台阶上稳产8年之久。
实施工业节水“以污代清”和“清污混注”工程。投资2000多万元对老油区注水系统进行改造,实施了压缩机冷却水循环利用改造,形成年节水95万立方米的能力。
数据表明,“十五”以来,江苏油田累计实施节能节水“四新”技术项目26项,节约6万多吨标准煤,减少成本支出6716万元。
全员管理,提升节能工作水平
江苏油田在强化基础管理,提升节能工作水平上下工夫。他们先后开展了4次节能降耗专题调查和供用水系统计量现状调查,摸清了全油田用能、用水和重点耗能单位节能状况。在此基础上制定出节能措施计划,为内部挖潜奠定了基础。
该油田有效发挥能源管理的监督作用,油田每年节能考核指标下达实施后,通过编制季度技术监督简报和半年、年度节能公报,认真分析全油田能源消耗情况,指出节能工作中存在的问题和应采取的措施,做到“源头控制、过程管理、全程监督”。
今年头8个月,江苏油田在原油产量持续增长的前提下,实现节能2.16万吨标准煤,节水72.2万吨,累计节约成本4753.92万元。